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IHI壽力壓縮機:從“廢熱”到“創值”

  【壓縮機網】在工業生產的能量流轉中,潛藏著一個易被忽視的數據:空壓機運行時,超過80%的電能最終轉化為熱能,其中絕大部分通過冷卻系統直接排向大氣。這不僅是對能源的無聲消耗,更是企業運營中持續存在的“隱形成本”。

  方向轉變:余熱回收的價值重構

  隨著“雙碳”戰略的全面推進,余熱回收已從一項可選技術,轉變為能源利用的重要標尺。它不僅是企業降本增效的關鍵抓手,更深刻關乎生產方式的綠色轉型與可持續發展能力的構建。

  ?從“可選節能措施”到“能效管理標配”

  ?從“成本控制選項”到“競爭力構建要素”

  ?從“環保責任履行”到“經營戰略必需”

  這種從“排熱”到“用熱”的思維轉變,實則是企業實現能效提升與價值躍升的系統性變革。

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  案例實踐:多重約束下的破局之道

  近期,由IHI壽力設計制造、IHI壽力代理商唐盛國際承建的壓縮機余熱回收項目,在某化纖企業順利完成改造、安裝與調試,現已成功投入運行。面對“生產零干擾、改造空間有限、投資控制嚴格”的多重約束,項目團隊以技術創新為核心、系統集成為抓手,成功將長期被忽視的壓縮余熱,轉化為驅動溴化鋰制冷系統的穩定熱源,助力企業實現從“能源消耗端”到“能源供應端”的角色轉變,為企業節能降耗開辟了切實可行的路徑。

  本次改造涉及IHI壽力7臺離心壓縮機,以構建廠區可持續能源循環體系為核心目標,成功幫助客戶實現高質量熱能的回收及循環再利用,最終達成技術突破與價值落地的雙重成效。

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  精準破局:核心挑戰與定制化解決方案

  挑戰一:空間受限,設備集成難度大。原有廠區設備布局緊湊,安裝空間狹小,且需規避現有管線與運行設備,確保不影響原有生產系統的穩定運轉,設備集成與管線鋪設難度大。

  解決方案:采用“立體規劃+精準適配”策略,提前繪制詳細施工圖紙與三維布局,反復推演管線走向、設備安裝位置,充分利用管道上部空間及設備側向間隙實施立體安裝,在有限空間內實現了新系統與原有設備的銜接,保障了設備后續運維穩定。

  挑戰二:舊件改造,成本與效率平衡難。需最大限度利用現有部件以控制改造成本,同時保障改造后熱回收效率,避免因舊件老化問題影響整體系統性能。

  解決方案:實施“舊件保留+精準升級”改造方案,保留原冷卻器主體結構及性能完好的部件,針對性更換老化配件,并對設備內部流道進行優化重構。改造后,舊設備熱回收效率較原有水平提升40%以上,實現了成本控制與效能提升。

  挑戰三:同步施工,生產與改造沖突大。化纖生產對壓縮空氣穩定性要求極高,改造期間空壓機需持續穩定輸出,嚴禁出現生產中斷情況,施工與生產的協同難度突出。

  解決方案:采用“分階段切換+備用保障”施工模式,逐臺對壓縮機進行改造;同步設置獨立備用冷卻通路,配備自動切換裝置,確保壓縮空氣供應與熱水產出雙穩定,實現改造、生產“兩不誤”。

  挑戰四:工況多變,系統適配性要求高。廠區熱水需求隨生產波動大,需確保熱回收系統及時適配工況變化,同時不影響設備正常運行與使用壽命。

  解決方案:搭建“智能調控+管路優化”雙保障體系,設計搭載智能控制系統的熱回收模塊,根據廠區實時用熱需求,自動調節進出水溫度、流量,精準匹配工況變化;同時優化壓縮機氣管路布局,降低管路阻力與壓力損失,兼顧熱回收效率與設備安全性。

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  改造成效:數據見證創值

  項目成功投運后,實際效益遠超預期,為企業帶來多維度的價值提升:將空壓機流失的“廢熱”進行回收,轉化為制冷機運行所需的能源,為客戶生產實現顯著的降本增效,構建了能源循環利用的良性生態典范。

  關鍵數據效益明顯:

  ?年回收熱水量達116萬噸

  ?年回收熱量達2692.6萬千瓦時

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  匠心賦能:讓每一份能源實現價值閉環

  IHI壽力始終堅信,每一份“廢熱”都是未被發掘的資源,每一度電都應完成價值循環。

  我們以專業為刃,深耕工業領域,助力企業挖掘潛藏的能效價值,將項目約束轉化為技術創新的契機,將節能需求轉化為核心競爭力。


標簽: 壓縮機壽力  

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